主轴驱动系统故障维修9例

清洗晾于,安装后开机,故障消失;将主轴定向重新调整后,投入正常生产。

 

  例6.主轴伺服驱动单元损坏的故障维修

  故障现象:一台配套FAGOR 8025MG系统,型号为XK5038-1的数控机床某天开机,主轴报警,显示器显示“Saxis not ready”(主轴没准备好)。

  分析及处理过程:打开主轴伺服单元电箱,发现伺服单元无任何显示。用万用表测主轴伺服驱动BKH电源进线供电正常,而伺服单元数码管无显示,说明该单元损坏。检查该单元供电线路,发现供电线路实际接线与电气图不符。该单元通电起动时,KM5先闭合,2~3s后,KM6闭合,将电阻R短接。电阻与扼流圈L的作用是在起动时防止浪涌电流对主轴单元的冲击。

  实际接线中三只电阻却接成了三相并联形式,起不到保护作用,导致通电时主轴单元被损坏,同时三只电阻因长期通电烧糊。

  按电气图重新接线,更换新主轴单元后,机床恢复正常。

  例7.主轴伺服驱动单元损坏的故障维修

  故障现象:一台配套FAGOR 8025MG系统,型号为XK5038-1的数控机床,梅雨季节某天开机,主轴伺服电箱放炮,显示器显示“Saxis not ready”报警。

  分析及处理过程:打开主轴电箱,闻到一股焦味,电箱底散落有黑色碎片,拆下主轴伺服单元,发现功率晶体管模块炸裂,损坏严重,估计难以修复。经在用户中了解证实该主轴单元损坏率较高,换同型号已无意义,更换新型号价格又偏高,遂决定用变频器对主轴单元进行改造。

  改造后的主轴单元,接线简化,功能不变,主轴起停柔和,满足了生产要求,另外改造后的机床干扰反而大大减少,工作效率大大提高。

 例8.主轴不能换档的故障维修

  故障现象:一台配套FAGOR 8025MG系统,型号为XK5038-1的数控机床,随着气温升高,操作工反映主轴换档时间变长,液压站油温升高后,主轴无法换到高速档(1000r/min以上)。从操作面板看,高速档灯不亮,主轴手动钮闪亮,提示点动主轴;按点动钮,主轴转动,高速档灯依旧不亮,主轴手动钮继续提示点动。

  分析及处理过程:高速档灯不亮说明要么换档机构不能换档,要么PLC收不到高速档在位感应器信号。考虑到听不见齿轮换档声响,决定先检查换档机构。打开主轴箱盖,见换档齿轮落在低速档,手动方式输入1200r/min转速听见换档电磁阀动作,而换档齿轮不动,用手拔,拔不动,估计存在卡死现象。将换档摆动缸拆下,再拨动换档齿轮,上下灵活,无问题:再拧摆动缸轴端齿轮,无法拧动,打开检查发现其矩形密封断裂,形成泄漏,同时断裂密封卡在叶片与缸体之间,将其卡死。此缸为进口件,一时找不到配件,后与橡胶厂联系,用硅橡胶自制了一组密封换上,使用至今正常。

  例9.Z轴过载报警的故障维修

  故障现象:某厂一台新机床,系统为FANUC-OMC,生产中出现430号报警,Z轴电动机发热;将机床停机半小时后再开机,报警消失,可接着再工作一阵,故障依旧。

  分析及处理过程:根据故障现象,估计Z轴过载,而伺服出故障的可能较小。通过CRT观察Z轴负载,发现Z轴停止时为40%左右,移动时达80%以上。为区分是电气故障还是机械故障,将Z轴电动机联轴器拆下,让机械脱开,再运行故障不再出现;停机用手拧Z轴丝杆,发现费劲,故确定为机械问题。将Z轴导轨镶条略微调松后,Z轴负载明显下降,停止时为20%左右,移动时为40%左右,故障排除。

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